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战酷暑,独山子乙烯“龙头”高昂
时间:2008/8/6 12:30:08来源:中国石油新闻中心作者:

  7月31日,中国石油第六建设公司完成独山子裂解炉工艺管道9.3万寸径焊接当量。这个公司员工在40多摄氏度高温下,创造了开工以来的月焊接当量最高纪录,再次夺得业主颁发的进度杯、文明施工杯,并获永久性安全生产流动红旗。

  劳动竞赛,冲刺目标节点

  六建公司承建的独山子石化8台年15万吨裂解炉是百万吨乙烯工程的“龙头”装置,也是全国最大的同类装置,经过15个月的艰苦努力,钢结构和设备安装接近尾声,但51千米管线25.1万寸焊接当量却是影响8月30日达到低温烘炉条件、11月10日中交的最重要因素。

  为此,六建公司独山子项目部从6月份开始掀起保安全、赛质量、比进度的“大干100天”劳动竞赛,目标明确具体:6月份完成5万寸径焊接当量,7月份完成8万寸径焊接当量,8月份完成6万寸径焊接当量,这是在许多施工项目少有的进度。

  六建公司调兵遣将,集中优势力量,主攻管道组对和施焊;强化考核与奖惩,提高员工工作积极性;提高预制深度,减少高空组对焊接量;提高搭设脚手架和防风棚速度,减少窝工和待工,最终,六七两个月分别超额完成计划的10%和16%。业主、监理、总包商为其总部发去了5封感谢信,认为六建公司在独石化的项目建设中,起到了“龙头”作用。

  攻克难关,保质量重安全

  工艺管道施工质量是裂解炉整体质量的体现,必须闯过辐射段炉管、裂解气大管、转油线、上升下降管等四道难关。

  转油线施工堪称裂解炉焊接难度之最,8台炉共有7840道焊口,组对时要成排成线;焊接时容易变形,全程要充氩气保护,特别是其猪尾管间距仅10厘米,几乎看不见焊缝,并且要经过预拉伸18次,工序非常繁杂。裂解气大管是乙烯装置的输气大动脉,直径达48寸,壁厚25.4毫米,包括不锈钢、铬钼钢等不同材质,需要经过预热、控制层间温度、后热等复杂工序。输送超高压蒸汽的上升下降管,战线长、转弯多,组对和焊接作业都在40多米的高空进行。

  尽管六建公司裂解炉模块化施工是国家一级工法,但对施工过程中的难点问题没有丝毫懈怠,多次召集有经验的技术专家召开专题分析会,进行技术难点攻关,优化施工方案,强化焊接工艺评定,对焊工进行专门的技术交底和模拟培训,实行“首三必检”措施,以先进的施工技术促进施工进度,提高施工质量,焊接一次合格率高达98.6%,同时安全人工时也突破300万小时大关。

  迎战酷暑,立足岗位奉献

  这几个月是独山子最热的季节,持续两个月的高温,白天达到45摄氏度。电焊工最辛苦,面对的是空间狭窄、焊口预热、管道滚烫,环境温度近60摄氏度,空气干燥,体内汗液无法排出,许多员工嘴唇干裂,鼻子流血,在昼夜温差大的情况下,感冒发烧随之而来。同时,他们还需完成长达12小时的高空作业,但没有一人退缩,没有一人谈条件、讲价钱。

  项目部加强后勤保障工作,为现场员工送上夏桑菊、绿豆汤、西瓜等清凉饮料,每个班配备防暑降温药品,提高送饮用水的频次,值班医生延长现场值班时间,确保员工以饱满的精神投入工作。

  六建公司4名党政领导多次前往现场为员工鼓劲加油,同时派一名副总经理长期坐镇指挥,现场协调施工机具、作业人员和工程材料。项目管理人员全部进驻现场办公,深入到现场,服务到班组,强化现场管理和有效监控。

  当前,六建公司已完成了裂解炉管道79%的焊接当量,正朝着8月30日达到低温烘炉条件快速挺进。

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